1 龙门铣磨刨床原理分析
1.1将原龙门铣磨刨床原电气原理图对应的各项功能进行详细分解,制定可以更新升级的电气原理图。
1.2通过对系统功能分析,设备工作时往复铣削工作程式多,因而停车制动次数频繁,考虑变频驱动与直流驱动两种方式。若采用变频驱动,需更换变频专用电机;若实现往复驱动,需增加制动电阻功率消耗;如将制动电阻用电能反馈单元替代,会明显成本增加改造成本(变频电机+电能反馈单元)。因而选用欧陆直流驱动装置,利用原设备所带直流电机进行驱动,不仅实现设备往复运动频繁制动功能,而且能够实现逆变,可将制动能量直接回馈电网,达到节能降耗的目的,而且还提高了设备的定位性能,解决了加工件潜动质量问题。图1更新后的部分电气原理图
2 龙门铣磨刨床改造工艺
新PLC控制系统配电柜进行制造→直流发电机组拆除→将原控制系统配电柜进行拆除→PLC控制系统配电柜进行配线连接→更换自动控制箱→更换电磁控制接近开关→试运行。
3 龙门铣磨刨床调试
3.1对PLC控制系统进行初步检测
采用电脑软件对PLC控制系统进行初步检测,查找配电柜在接线时出现的问题并解决。
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结 语
①通过设备改造升级,首先要对设备的原理分析清晰,改造过程中要有条理性,合理安排加工进度,使改造后的设备更加人性化,更加便捷,机械性能更加灵敏。
②在本企业采用原有设备改造PLC控制的直流调速系统具有较好的应用前景和推广价值。③在日常使用过程中,操作人员定期对设备进行保养及检修,提高设备的使用寿命。